Концентрическое сжигание
Этот способ сжигания основан на создании обогащенной топливом зоны в центре топки и обедненной топливом зоны по периферии вблизи экранов. Принципиальная схема концентрического сжигания приведена на рисунке 1.7.
Концентрический метод сжигания углей был впервые реализован в США в г. Денвери (штат Колорадо) [26].
Первыми модернизированными установками стали блок № 5 мощностью 165 МВт на ТЭС Валмонт и блок № 4 мощностью 350 МВт на ТЭС Черокки. Реконструкция котла Валмонт - 5 была выполнена в мае 1990 г., а котла Черокки - 4 – в ноябре того же года. На обоих котлах была смонтирована концентрическая система сжигания топлива (КССТ). Эта система включала в себя новые горелки с отклонением части вторичного воздуха и отдельные сопла третичного воздуха. Расположенные в верхней части топки сопла третичного воздуха позволяют подавать до 30 % воздуха над основной зоной горения. Это даёт возможность начинать горение при более низких стехиометрических соотношениях в основной зоне горения и таким образом уменьшить образование термических и топливных Новые горелки со смещёнными в плане соплами позволяют отклонить часть вторичного воздуха примерно на 22° от диагонали топки. Это даёт некоторое снижение NOх. и экранирует стены топки потоком воздуха с высоким содержанием кислорода. Благодаря этому снижается вероятность коррозии экранных труб. Выходные участки угольных сопл модифицированы для перемещения фронта пламени ближе к устью горелки, что также приводит к некоторому снижению образования NOх.. Энергоблоки Валмонт-5 и Черокки-4, оборудованные котлами с тангенциальными топками, смонтированы соответственно в 1964 и 1968 гг. Ранее в обоих котлах сжигался западный битуминозный уголь с низким содержанием серы. Кроме того, в котлах может сжигаться природный газ с углем в любом сочетании. Применение концентрической системы сжигания топлива, внедрённой на котлах энергоблоков Валмонт-5 и Черокки-4, позволяет существенно снизить выбросы оксидов азота при сжигании угля. Наибольшее снижение выбросов NOх достигается при работе котлов на полной нагрузке, когда наиболее эффективна подача третичного воздухаВ России концентрическая схема сжигания впервые была внедрена в 90-х годах специалистами ВТИ на котле ПК-24 (Иркутская ТЭЦ-10, энергоблок № 4 мощностью 50 Мвт) (рис. 1.8). Одна из последних работ такого типа выполнена на Иркутской ТЭЦ № 9 [27]. Котёл ТП–85 изготовленный ПО «Красный котельщик», имеет номинальную производительность 420 т/ч при параметрах пара 14 Мпа, 650°С. Фактическая нагрузка котла составляла не более 380 т/ч. Котёл барабанного типа с П-образной компоновкой. Топочное устройство – с твёрдым шлакоудалением и с двусветным экраном, разделяющим топку пополам. Размеры полутопок в плане 7552 x 7040 мм. Каждая полутопка имеет по восемь прямоточных горелок, расположенных на фронтовом и заднем экранах, вблизи углов, в два яруса по высоте. Оси горелок направлены в центр топки. Система пылеприготовления с промежуточным бункером, пыль подаётся к горелкам сушильным агентом. На котле был реализован метод концентрического сжигания в сочетании с упрощённой схемой трёхступенчатого сжигания. Концентрическое сжигание – это создание обогащенной топливом среды в центре топки и обеднённой топливом зоны по периферии, вблизи экранов
Такая схема была обеспечена путём установки новых горелок, в которых струи аэросмеси были направлены тангенциально, т.е. по касательной к окружности малого диаметра, а большую (верхнюю) часть вторичного воздуха можно было направить по касательной к окружности большего диаметра. Кроме того, был снижен избыток воздуха в горелках верхнего яруса аг = 0,9. Недостающий воздух поступал в топку через сопла третичного воздуха, расположенные на отметке 16800. После реконструкции котла были проведены две серии испытаний, результаты которых показывают, что при максимальных нагрузках, с которыми работает котёл, концентрация NOX снизилась примерно от 1100 до 7000 мг/м3 (в пересчёте на О2 = 6%), т.е. на 36 %.
При сниженных нагрузках концентрация NOx до реконструкции составляла 1320 – 1460 мг/м3. Примерно такой же уровень был получен в феврале 1993 г. на соседних котлах, работающих по заводской схеме; котёл № 1 при D=220 т/ч – 1397 мг/м3 (в пересчёте на а=1,4т.е. О2=6 %).
Таким образом, в диапазоне нагрузок от 230 до 340 т/ч, когда котёл работает с повышенными избытками воздуха (О = 7+9 %), выбросы NOх в результате реконструкции снизился в среднем на 43 %.
При работе котла на сниженных нагрузках была обнаружена возможность дополнительного снижения выбросов NOх: если при D=270 – 290 т/ч работать не на 13 – 14 горелках (как это часто практикуется), а только на восьми (т.е. отключить 50 % горелок), то на реконструированном котле концентрация NOх снижается до 450 мг/м3 (а = 1,4) без заметного увеличения потерь с химическим и механическим недожогом.
Оси горелок направлены в центр топки. На котле был реализован метод концентрического сжигания в сочетании с упрощенной схемой трехступенчатого сжигания. Такая схема была обеспечена путем установки новых горелок, в которых струи аэросмеси были направлены тангенциально, т. е. по касательной к окружности малого диаметра, а большую (верхнюю) часть вторичного воздуха можно было направить по касательной к окружности большого диаметра.
Рисунок 1.7 – Принципиальная схема концентрического сжигания: 1 – поток первичного воздуха с угольной пылью; 2 – вторичный воздух; 3 – зона, обогащенная топливом
.
Кроме того, был снижен избыток воздуха в горелках верхнего яруса (aг = 0,9). Недостающий воздух поступал в топку через сопла третичного воздуха.
После реконструкции котла были проведены две серии испытаний, результаты которых показывают, что при максимальных нагрузках, с которыми работает котел, концентрация NОx снизилась примерно от 1100 до 7000 мг/м3 (в пересчете на О2 = 6 %), т. е. на 36 %.
В этих опытах шиберы на третичный воздух были открыты на 2/3, содержание горючих в уносе не превышало 1 % (при фактическом избытке воздуха a = 1,49 - 1,57).
Рисунок 1.8 – Схема котла ПК-24 Иркутской ТЭЦ до реконструкции (а) и после внедрения концентрической схемы сжигания со ступенчатым вводом воздуха (б)
При сниженных нагрузках концентрация NОx до реконструкции составляла 1320 - 1460 мг/м3. Примерно такой же уровень был получен на соседних котлах, работающих по заводской схеме: котел № 1 при D = 200 т/ч – 1397 мг/м3 (в пересчете на a = 1,4, т. е. О2 = 6 %). Таким образом в диапазоне нагрузок от 230 до 340 т/ч, когда котел работает с повышенными избытками воздуха (О2 = 7 - 9 %), выбросы NОx в результате реконструкции снизились в среднем на 43 %.
При работе котла на сниженных нагрузках была обнаружена возможность дополнительного снижения выбросов NOx: если при D = 270 - 290 т/ч работать не на 13 - 14 горелках (как это часто практикуется), а только на восьми (т. е. отключить 50 % горелок), то на реконструированном котле концентрация NOx снижается до 450 мг/м3 (a = 1,4) без заметного увеличения потерь с химическом и механическим недожогом.
Сотрудниками ВТИ совместно с конструкторами ЦКБ Энергоремонт разработана малотоксичная прямоточная горелка для сжигания бурых и каменных углей с высоким выходом летучих (марок Г и Д). Эта горелка отличается тем, что часть вторичного воздуха отклоняется от направления струи аэросмеси. Благодаря этому в котлах с тангенциальными топками организуется «концентрическое» сжигание, при котором в центре топочной камеры (в поперечном сечении) образуется среда, обогащенная топливом, а по периферии, ближе к топочным экранам, – обогащенная воздухом. Такая организация топочного процесса снижает шлакование и опасность коррозии экранных труб, но главное – создается ступенчатое сжигание по горизонтали. В центральной части топки азот топлива переходит в молекулярный азот N2, в результате чего снижаются выбросы оксидов азота [27]. Последним примером организации концентрического сжигания служит котел, станционный № 6, Закамской ТЭЦ–5, на котором по просьбе руководства ТЭЦ была демонтирована схема встречно-смещенного сжигания.
После установки малотоксичных горелок по концентрической схеме сжигания (рис. 1.9) в нижней части топки сформировалось четко выраженное ядро горения, а температура на выходе из топки снизилась настолько, что существующей поверхности пароперегревателя оказалось недостаточно для обеспечения требуемой температуры пара (поверхность пароперегревателя оказалась меньше расчетной на 10 % в результате периодического отглушения дефектных змеевиков).
Несмотря на этот безусловно отрицательный побочный эффект, основная задача реконструкции была выполнена. По измерениям сотрудников Уральского отделения ОРГРЭС (г. Екатеринбург) концентрация оксидов азота в дымовых газах при нагрузке, близкой к номинальной, снизилась до 430 мг/м3 (в пересчете на NO2 при нормальных условиях и О2 = 6 %).
Рисунок 1.9 – Установка горелок при реконструкции котла, станционный № 6, Закамской ТЭЦ-5
Из-за необходимости приблизить температуру перегретого пара к расчетному значению (420 °С) котел, станционный № 6, при сжигании угля с подсветкой газом приходилось эксплуатировать с повышенными избытками воздуха, в результате чего концентрация NOх за котлом составляла
500 – 570 мг/м3. На этом же котле сотрудниками ВТИ были проведены опыты при сжигании природного газа. Оказалось, что и на газе малотоксичные горелки, обеспечивающие концентрическое сжигание, снизили содержание NOх до 88 мг/м3, что значительно ниже допустимых значений в соответствии с техническими нормативами.
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 1986;